“采用了李玉飛建議對流程進行優(yōu)化改造后,液化氣含硫污水線不再‘冒汗’,吸收穩(wěn)定系統(tǒng)運行平穩(wěn)。”8月19日,廣州石化2號焦化裝置工藝主管劉山說。本文由上海凱太轉載發(fā)布;上海凱太主要研發(fā)制造一體化預制泵站,污水提升設備,無負壓供水設備,全自動隔油設備,切割式排污泵等;歡迎訪問上海凱太官網查詢具體產品信息。
前段時間,2號焦化裝置職工劉志偉在巡檢時,發(fā)現(xiàn)液化氣罐含硫污水管線表面出現(xiàn)“冒汗”現(xiàn)象。經檢查分析,劉志偉判斷為液化氣罐水包副線閥門內漏,無法關死,導致閥門前后壓降過大,液化氣氣化過程中吸收周圍大量熱量,所以造成管線“冒汗”。
為避免液化氣影響含硫污水系統(tǒng),劉山組織技術人員進行攻關,在具體措施未實施前,要求班組將吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的含硫污水總閥關閉,密切關注液化氣罐及凝縮油罐水包的界位。
“加閥門或者副線閥門加盲板”“內漏程度無法掌控,處理風險大……”技術人員雖然經過多次討論,但一時間還沒找到合適的解決辦法。
“在凝縮油罐水包排污調節(jié)閥和下游閥彎頭之間,接一條管線至汽油罐含硫污水調節(jié)閥放空處。這樣,液化氣罐單獨一條排水線,由總閥控制,凝縮油罐排水用新增的排污線,互不干擾!惫に噯T李玉飛經反復研究后提出優(yōu)化改造建議。
經過討論,攻關小組人員一致同意這個建議,并制定詳細實施方案。
近日,新增流程管線施工完成并投用。投用期間,他們還及時消了除部分管線的彎頭堵塞問題,確保凝縮油罐排水暢通。
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