“丁二烯產品合格采出了!”7月17日,丁烯車間生產副主任謝景林在車間微信群里發(fā)了一條信息,大家一下子歡呼雀躍起來。本文由上海凱太泵業(yè)制造有限公司轉載發(fā)布;上海凱太泵業(yè)主要生產切割式排污泵,全自動隔油設備,污水提升設備,一體化預制泵站,無負壓供水設備, 排污泵,消防泵,化工泵等;長期免費為客戶提供產品咨詢和技術支持。
“比計劃足足提前了16個小時呢!”
“這是2號丁二烯裝置投料開車到產品合格最快紀錄!”
經過兩個星期的苦戰(zhàn),看到裝置這么順利恢復生產,車間上下每個人的喜悅之情溢于言表。
本次2#丁二烯裝置檢修,主要是為了清理精餾系統出現的丁二烯端聚物,解決第二精餾塔T-208塔底溶劑再沸器E-224、蒸汽凝液再沸器E-225管束堵塞導致換熱效果變差等問題。
檢修結束后,丁二烯裝置精餾系統由于化學清洗及二乙基羥胺鈍化的緣故,開車階段往往產品水值合格耗時較長。為此,車間組織攻關,把熟悉丁二烯裝置的能人召集到一起想辦法。
“要對所有低點倒淋全部確認出氣且露點合格”一班班長羅列率先建議。
“要排查所有盲點死角,不允許殘留水分!薄敖鹋苾炔佟睏詈憬又a充道。
“塔頂冷凝器容易藏水,通過拆除塔頂冷凝器的蓋板,進行氮氣充壓后快速打開入口閥門進行干燥。”經常負責對冷凝器管束吹水的“吹水哥”黃成特別提醒道。
“在碳四進料后,利用碳四浸滿回流罐V-212、產品罐V-214及塔頂冷凝器E-226、E-227,然后啟動機泵將其中的碳四送回加氫罐區(qū)!彼陌喟嚅L江流杞深思熟慮后另辟蹊徑。
經過一番論證后,這些建議逐項付諸實施。
由于干燥工作到位,從7月15日9:40投混合碳四開車,11:40啟動壓縮機采往第二萃取精餾塔T-203,到7月17日18:00產品水值分析為20ppm合格,20:00加樣結果同為20ppm,合格產品于22:45分采往儲運。從開車到產品合格僅用時56小時,相對以往4到5天的水值調整時間大為縮短了2-3天,創(chuàng)造了2號丁二烯裝置檢修開車產品合格最快紀錄。
“這些老師傅平時工作個個都像‘老黃!,這次他們提出的這些錦囊妙計,在縮短產品合格時間上發(fā)揮了重要作用。不愧是‘老黃!燔!”車間主任崔偉峰高興地豎起了大拇指。
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